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數控機床進給時出現爬行與振動(dòng)現象 如何解決是關鍵

發布日期:2025-02-17瀏覽量:194次

在驅動移動部件低速運行過程中,數(shù)控機床進給係統會出現移動部件(jiàn)開始時不能啟動,啟動後又突然作加速運動,而後又停頓,繼而又作加(jiā)速運(yùn)動,移動部件如(rú)此周而複始忽停忽跳、忽慢忽快的運動(dòng)現象稱為爬行。而當其以高速運行時,移動部件又(yòu)會出現明顯的振動(dòng)。

對於數控機床(chuáng)進給係統產生爬行(háng)的原因(yīn),一(yī)般認為是由於機床運動部件之間潤滑不(bú)好,導致(zhì)機床工作台移動時靜摩擦阻力增大;當(dāng)電機驅動時,工作(zuò)台不能向(xiàng)前運動,使滾珠絲杠產(chǎn)生彈性變形,把電機的能量貯存在變形上;電動機繼續驅(qū)動,貯存的能量所產的彈性力大(dà)於靜摩擦力時,機床工(gōng)作台向前(qián)蠕動,周而(ér)複始地這樣運(yùn)動,產生了爬(pá)行的現象。

事實上這隻是(shì)其中的一個原因,產生(shēng)這類故障的原因還可能是機(jī)械進給傳動鏈出現了故障,也可能是進(jìn)給係統電氣部分出現了問題,或者是係統(tǒng)參數設置不當的緣故,還可能是(shì)機械部分與電(diàn)氣部分的綜合故障所(suǒ)造成。


【爬行與振動故障(zhàng)的診斷與排除】

對於數控機床出現的爬行與振動故障(zhàng),不能急於下結論,而應根據產生故障(zhàng)的可能性,羅列出可(kě)能造成數控機床爬行與振動的有關因(yīn)素,然後(hòu)逐項排隊,逐個(gè)因素檢查、分析(xī)、定位和排除故障。查到哪一(yī)處有問題,就將該處的問(wèn)題加以分析,看看是(shì)否是造成故障的(de)主要矛盾,直至將每一個可能產生故障的因素都查到。

最後再統(tǒng)籌考(kǎo)慮,提出一個綜合(hé)性的解決問題方案,將故障排(pái)除。排除數控機床進給係統(tǒng)爬行與振動故障的具體方法如下:

(1)對故障發生的部位進行分析

爬行(háng)與振動故障通常需要在機械部件(jiàn)和進給伺服係統查找問題。因為(wéi)數控機床進給係統低速時(shí)的爬(pá)行現象往往(wǎng)取決於機(jī)械傳動部件的特性,高速時的振動現象又(yòu)通常與進給(gěi)傳動鏈中運動副的預緊力有關。

另(lìng)外,爬行和振動(dòng)問題是(shì)與進給速度密切相關的,因此也要分析進(jìn)給伺服(fú)係統的速度環和係統(tǒng)參數(shù)。


(2)機(jī)械部件故障的檢查和排除

造成爬行與振動的原(yuán)因如果在機械部件,首先(xiān)要檢查導軌副。因(yīn)為(wéi)移動部件(jiàn)所受(shòu)的摩擦阻力主要是來自導軌副,如果導軌副的(de)動、靜摩擦係數大,且其差值也大,將容易造成爬(pá)行。

盡(jìn)管數控機床的導軌副廣泛采用了滾動導(dǎo)軌、靜壓導軌(guǐ)或塑料導軌,如果調整(zhěng)不好,仍會造成爬(pá)行或振動(dòng)。靜壓導軌應著重檢查靜壓是否建立;塑料導軌(guǐ)應檢查有否雜質或異物阻礙導軌副運動,滾動導軌則應檢查(chá)預緊是否良好。

導軌副的潤滑不好也可能引起爬行問題,有時出現爬行現象僅僅就是導軌副潤滑狀態不好造成的(de)。這時采用具有防爬作用的導軌潤滑油是一種非(fēi)常有效(xiào)的措施,這種導(dǎo)軌潤滑油中有極性添加劑,能在(zài)導(dǎo)軌表麵形成一層(céng)不易破裂的油膜,從而改善導軌的摩擦特性。

其次,要(yào)檢查進給傳動鏈(liàn)。在進給係(xì)統中,伺服驅動(dòng)裝置到移動部(bù)件之間必定要經過由齒輪(lún)、絲杠螺母副或其他傳動副所組成(chéng)的(de)傳動鏈。有效提高(gāo)這一傳動鏈的扭轉和(hé)拉壓剛度(dù),對於提高運動精度,消除爬行非常有益。

引起移動(dòng)部件爬行的原因之一常常是因為對軸承、絲杠螺母(mǔ)副和絲杠本身的預緊或預(yù)拉不理想造成的。傳動(dòng)鏈太長、傳動軸直徑偏小、支承和支承座的剛度不夠(gòu)也(yě)是引起爬行的不可忽略的因素,因此(cǐ)在檢查時(shí)也要考慮這些方麵是否有缺陷。

另外機械(xiè)係統(tǒng)連接不(bú)良,如聯軸器損壞等也可能引起機床的振動和爬行。



(3)進給伺服係(xì)統故障的(de)檢查和排除

如果爬行與振動的故障原因在進給伺服係統,則需要分別檢查伺服係(xì)統中各有關環節。應檢查速(sù)度調節器、伺服電機或測速發電機、係統插補精度、係(xì)統增益、與位(wèi)置控(kòng)製有關的係統參(cān)數(shù)設定有無錯誤、速度控製單元上短路棒設定是否正確(què)、增益電位器調整有無偏差以及速度控製(zhì)單元的線路是否良(liáng)好等(děng)環節,逐項檢查分類排除。

①速(sù)度調節器的檢測

對速(sù)度調(diào)節(jiē)器的故(gù)障,主要檢測(cè)給定(dìng)信號、反饋信號和速度調節器本(běn)身是否存在(zài)問題。給定信號可以通過由位置偏差計數器出來經D/A轉換給速度(dù)調節器送出的模擬信號VCMD的檢測實現,這個信號(hào)是否有振動分量可以通過對伺服板上的插腳用示波(bō)器來觀察。如果就有一個周期的(de)振(zhèn)動信號,那毫無疑問(wèn)機床振動是(shì)正確的,速度調節器這一部分沒有問題(tí),而是前級有問題;然後向D/A轉換器或偏差(chà)計數器去(qù)查找(zhǎo)問題,如果我(wǒ)們測量結果沒有任何振動的周期性的波形,那麽問題肯定出在(zài)反饋信號和速(sù)度調節器。

②測速電機反饋信號的檢測

反饋信號與給定信號對於調節器來(lái)說是完全相同的。因此出(chū)現了反(fǎn)饋信號的(de)波動(dòng),必然引起速(sù)度調節器的反方向(xiàng)調節,這樣就引起機床(chuáng)的(de)振動。由於機床在振動,說明機床的速度在激烈的振蕩中,當然測速發(fā)電機反(fǎn)饋回來的波形也一定是動蕩的。這時如果機床的振動頻率與(yǔ)電機旋轉(zhuǎn)的速度存(cún)在(zài)一個準確的比率關係,譬如振動的頻率是電機轉速的四倍頻率。這時我們就要考(kǎo)慮電機或測速發電機有故障的問題。

③電機檢查

當機床振動頻率與電機轉(zhuǎn)速成一定比(bǐ)率,首先就要檢查一下電動機是否有故障,檢(jiǎn)查它的碳(tàn)刷、整流子表麵狀況,以及檢(jiǎn)查滾(gǔn)珠軸承的潤滑情況。

另外電動機電(diàn)樞線圈(quān)不(bú)良也會引起係統振動。這(zhè)種情況可以通過測量電(diàn)動機(jī)的空載電流進行確認,若空載電流隨轉速成正(zhèng)比增加,則說明電動機內部有(yǒu)短路現象(xiàng)。出現(xiàn)本故障一般(bān)應首先清理換向器、檢查電刷等環節(jiē),再進行測量確認。如果(guǒ)故障現(xiàn)象依然存在,則可(kě)能是線圈匝(zā)間有(yǒu)短路現象,應對電動機(jī)進行維修處理。如果沒(méi)有什麽問題,就要檢查測速發電機(jī)。

④脈衝編碼器或測速(sù)發(fā)電(diàn)機的檢測

對於脈衝編碼器或測速發電機(jī)不(bú)良的情況,可按下述方法進(jìn)行測量檢查。首先將位置環、速度環斷開,手(shǒu)動電動機旋轉,觀察速度控製單元印製電路板上F/V變換器的電壓,如果出現電壓突然(rán)下跌的波形(xíng),則說明反饋部件不(bú)良。

測速(sù)發電機中常常出現的一個問題是炭刷(shuā)磨下來的炭粉積存(cún)在換向片之間的槽內,造成測速發電機換向片片間(jiān)短(duǎn)路,一旦出現這樣的問題就會引起振動。

⑤係統參數的調節

一個閉環係統也可能是由於參(cān)數(shù)設(shè)定不合理而引起係統振蕩,消除振蕩的最佳方法就是減少放大倍數。在FUNAC的係統中調節RV1,逆時針方向轉動(dòng),這時可以看出立即會(huì)明顯變(biàn)好,但由於RV1調節電位器的範圍比較小,有時調不過來,隻能改變(biàn)短路棒,也就是切除反饋電阻值,降低整個調節器的(de)放大倍數。

⑥外部幹擾的處理

對於固定不變的幹(gàn)擾,可檢(jiǎn)查F/V變換器、電流檢測端子(zǐ)以及同步端的波形,檢(jiǎn)查是否存在幹擾,並采取相應(yīng)的措施。對於偶然性幹擾,隻有(yǒu)通過(guò)有效的屏蔽、可靠的接地等措施,盡可能予以避免。

采用這些方法後(hòu),還做不到完全(quán)消除振動(dòng),甚至是無效的(de),就要考慮對速(sù)度調節器板更換或換下後徹底檢查各處波形。


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